由於我國天然砂已不能滿足迅速發展的建築行業的需(xū)求,帶來了對人工(gōng)砂(shā)的需求快速增長。
江蘇吉能(néng)達公司在本公司(sī)所擁有的國家發明zhuanli產品TS係列三分離選粉機基礎上,把(bǎ)V型選粉機與之組合,研製(zhì)而成(chéng)JND複合式人工(gōng)砂石風(fēng)選脫粉機。該產品可將物料分為多(duō)種粗細不同的砂和粉,順應了市場的需求,並獲得了用戶(hù)廣(guǎng)泛的認可。該產品已經列為(wéi)中國科技部《人工砂(shā)石(shí)風選脫粉(fěn)機產業化》創新項目〔批準文(wén)號:國科發計字(2010)280號〕;獲得江蘇(sū)省科學技術(shù)廳人工砂石風選脫(tuō)粉機《高新技術產品認定證書》(產品編號100928GO111N)。
本產品現(xiàn)已(yǐ)使用於釜山核電站高強砼工(gōng)程項目、二灘水電站錦屏330米(mǐ)世界一高雙曲麵攔水大壩工程項目、青海玉(yù)樹海(hǎi)拔4000米國家重點工程重建項目等的專用人工砂製作。
結構原理
產品(pǐn)結構見下圖。
1.進料口;2.風機;3. V選進風口;4.打散板;5.分(fèn)級板;6.粗砂(shā)出口;7.中砂集料錐;8.中砂出口;9. 弧形導(dǎo)流板;10.籠形轉達子;11.細砂(shā)收集錐;12.細砂出口;13.旋風收(shōu)塵器;14.傳動軸;15.軸承;16.皮帶輪(lún);17.旋風(fēng)收塵器出風管;18.細粉出口
人工砂分選機機結(jié)構示意圖(tú)
通過破碎機、製(zhì)砂機、振動篩(shāi)後製(zhì)成0~4.75mm的人(rén)工砂,使用輸送設備從本機喂料口喂(wèi)入,進入打散(sàn)區,在若幹組導(dǎo)流板與若幹組反擊板的作用下,不同粒徑的砂在下(xià)落過程中,砂粒產生不(bú)同的下落速度,使砂粒與砂粒之間產生數次相對磨擦,這樣砂粒表麵的泥粉和石粉被剝(bāo)離開來,在風力作用(yòng)下迅速離開(kāi)砂的表麵,這樣就(jiù)能將砂充分地清洗幹淨。
入口1進來的(de)物料經多級打散板4打散、剝離,各打散板之間(jiān)從(cóng)左側吹來的風將料流中的中粗料及細料吹離,粗砂從底部粗砂出料口6排出。懸浮於氣流中的物料(liào)隨風進入(rù)分級區的多層分級板5之間,分級板(bǎn)將懸浮於氣流中(zhōng)的物料進一步去除相對較粗的物料,粗料沿(yán)分級板下滑,被(bèi)風再次吹起,反複分選(xuǎn),粗粉並入粗砂。出分級板的風帶料(liào)進入中料分級區,在(zài)中(zhōng)料分級區由於氣流減速,方向偏轉,產生中砂的重力沉(chén)降和撞(zhuàng)擊器壁而沉降,中砂從中砂出口(kǒu)8排出。氣流帶料進入細料分級區,在細料分級區,在弧形導流板9作用下產生旋轉(zhuǎn),形成離心沉降和(hé)重力沉降雙重作用,細砂落入下方(fāng)細砂集料錐11,由細砂出(chū)口(kǒu)12排出。粉料隨氣流進入脫(tuō)粉區,在籠形轉子10的(de)作用下甩出稍粗料(細砂),細砂撞(zhuàng)擊弧(hú)形(xíng)導流板落入細(xì)砂收集錐,含粉氣流進入旋風筒進行氣固分(fèn)離(lí),分離(lí)出的細粉由粉(fěn)料口18排出(chū),較為幹淨的空氣(qì)經出(chū)風(fēng)管17進入風機循環使用。
技術特點
分選原理先進:產品(pǐn)具有多種分(fèn)級(jí)體係,針對砂石的特(tè)點采用航空(kōng)空氣動力學分析法對物料流場(chǎng)進行優(yōu)化設計,使得(dé)設(shè)備運行阻力顯著減少、分選效率高,節能降耗非常明顯。優於傳統的水洗砂石分選的(de)生產(chǎn)工(gōng)藝(yì)。
V形打散分級(jí)區結構簡單(dān),耗材少;無電動打散裝置,壓差損失小,運行穩定,電耗省(shěng)。
分級(jí)精度(dù)高:脫粉機內采用獲得國家zhuanli的(de)“渦流整流器”,整流器內氣流相對於轉子隻上(shàng)升不旋轉,物料在分選區得到反複清洗,分級精(jīng)度高。
操作簡便:籠形轉子(zǐ)采用變頻無級調速。調節範圍大,質(zhì)量調節方便、靈敏可靠。
分級效率高:“V”型(xíng)打散選粉區,設置多層打散、分級板,反複打散、吹(chuī)離,使所排出粗粉中幾乎無細粉。沉降分級(jí)區中粉出料(liào)口有氣流再次將中(zhōng)料(liào)中細粉吹走,中料中的細粉含量也大大(dà)減少,籠形轉子(zǐ)分級區增加了導流(liú)板,分級更(gèng)加準確、有效。
耐磨部件維護工(gōng)作(zuò)量小,壽命長:該脫粉機的主要部件易損部位采用(yòng)進(jìn)口耐磨鋼板,有效的提高了使用壽命。整機進(jìn)行了動平衡校正,在(zài)全轉速範圍內運行平穩。
主軸下軸承密封采用新的設計方案,有效地解(jiě)決(jué)了軸承(chéng)進灰和潤滑油泄漏兩項重(chóng)大問題,切實有效地延長(zhǎng)了軸承使用壽命。
設計脫粉機基礎時,采用機械減振原理(lǐ),使分選機基礎的振動頻率與分選機固有頻率不(bú)形成整數倍關係,從根本上解決了長期困擾的分選(xuǎn)機共振問題。
粗砂管、中粗砌管和細砌管均采用雙聯鎖風閥,大大降(jiàng)低了係統漏風率克服了以前脫粉機運轉過程中揚塵(chén)大的缺陷。
係統(tǒng)采用雙聯鎖風閥和(hé)內循環風(fēng)有效地降低了係統(tǒng)漏風(fēng),減少了運行中的(de)粉塵排放汙染。
複合選粉機(jī)從剛開始的一分為四(sì),到與混凝土的細度模數(shù)相匹配,吉能達公司進行了很多次的修改,並且在若幹項(xiàng)目上成功(gōng)使用。
2018年10月份,在重慶金(jīn)九項目上(shàng),更是精益求精。由於加工時間比較倉促,在選(xuǎn)粉機安裝現場,售後服務部的王工(gōng)親力親為,將改造武裝到每一條焊縫。
11月(yuè)份,吉能達董事長(zhǎng)呂海峰在(zài)郴州嘉(jiā)華項目現場。
自主創新本身就是不容(róng)易的,吉能達公司從事選粉事業以來,一(yī)直處於領跑狀態。前(qián)行的(de)道路艱辛,始終(zhōng)孤獨。吉能達一直在路上,並且將獨立創新和原始創新進行到(dào)底!(作者:江蘇吉能達 阿蓮)